2012年,桂林橡机以科技创新引领企业发展,号召全厂各部门本着持续改进,开源节流,降低成本的原则,注重“微创新”工作,成效显著。截至去年11月底,全厂共完成27个改善项目,为企业节约资金数十万元。
抛丸室是该厂铆焊车间的关键设备,而抛丸室运行会产生大量铁砂铁屑,设备外部线路的原线盒容易被铁砂打坏。2012年10月份,该厂生产部进行就地取材,废品利用,将原线盒改造成线槽,加强密封,防止铁砂进入线槽造成短路,增加了铁管保护线路。利用废旧的电气柜部分完好的部件,通过重新设计、装配一个新的电气柜,只用了几千元便达到了最佳效果,为企业节约了购买全新电气柜的数万元的成本。
这几年,在全厂上下的共同努力下,该厂的WCM/CI企业能力提升已经到了发展阶段的第一阶段。WCM持续改进取得显著效果,企业运营管理水平有了很大提高,工作场所环境也有了很大的改善。企业还注重建立完善的人员成长激励机制,为企业健康快速地发展奠定了良好的基础。