2009年,济南裕兴化工结合生产经营实际,注重发挥技术创新和精细化管理在节能减排中的作用,两个约束性指标二氧化硫、化学需氧量连续3年实现双下降。经环保部门核查确认,2009年,二氧化硫排放量比2008年下降4.5%,比2007年下降30.5%,提前完成了“十一五”二氧化硫减排任务;化学需氧量排放量比2008年下降2.8%,比2007年下降6.3%。
2009年裕兴化工进一步发挥技术创新,持续对工艺进行改进,对两套硫酸生产装置工艺尾气采用氨水吸收联产亚硫酸铵法,既保证了废气达标排放,又回收了硫资源;对两套铬盐转窑尾气在国内同行业率先采取电除尘技术,排放指标远低于国家排放标准,收集的粉尘或返回生产工艺或供给玻璃瓶厂作着色剂进行综合利用;对钛白转窑尾气、酸分解气体采取电除雾等气体净化技术,解决了硫酸雾污染;在生产中逐步采用清洁燃料天然气取代重油和柴油,解决了冒黑烟问题。下半年,对20吨锅炉烟气在线监测系统进行了完善,其中CO、CO2、SO2及氮氧化合物等废气的排放实现了全程监控,动态管理。在年度总量监测中,烟尘、粉尘全部达标排放,排放总量亦达到《责任书》中目标要求。
对另一项约束性指标化学需氧量(COD)的控制,公司最大限度提高能源利用率。例如,在钛白生产过程中产生的废水除大部分车间用于循环使用外,其余部分打入污水车间进行处理,达标后排放。钛白水洗的废水应用于转窑进行喷淋降温后再经沉降池回收,将原来的大回收改为每日每班进行小回收,这样小剂量的及时回收,不但使转窑收率提高了1%,钛白粉的成品质量还得到了提高,COD达到了85吨,全面实现了《责任书》中要求的2010年达到110.6吨的目标。且COD排放浓度为77 mg/L,远远低于120mg/L的排放标准。(任春)